為切實落實集團公司年度工作會議重點工作部署,積極探索提質降本增效新路徑,近日,安慶石化自我加壓,在正常工況下,將熱電機爐匹配方式由傳統的“四爐帶四機”優化至“三爐帶四機”的運行模式,煤炭、輕油、廠用電消耗顯著降低,為企業降本減費作出了有益探索和積極貢獻。
此前,在常規工況下,安慶石化熱電系統一直沿用傳統的“四爐帶四機”模式運行,設備冗余度較低,煤炭、輕油、廠用電消耗偏高,能源利用效率仍有提升空間。為解決這一問題,進一步挖潛增效,技術團隊通過深入分析歷史運行數據,模擬不同負荷工況下的設備能效曲線,發現在高效運行區間內,三臺鍋爐維持高負荷運行,可滿足四臺汽輪機組的蒸汽需求。經過多輪技術論證與安全評估,最終確定最優調整方案,通過關停一臺鍋爐并優化機組負荷分配的方式,實現設備資源集約化利用。
在做好充足準備后,運行模式平穩切換,節能效果立竿見影。數據顯示,切換后每日減少廠用電消耗近3萬千瓦時,相當于1000個家庭每日正常的用電需求。同時,關健指標明顯提升,給水泵單耗由6.3降至5.7千瓦時/噸(水)。此外,減少一臺鍋爐運行,還同步降低了設備維護、煤炭、輕油等燃料消耗成本,碳排放相應減少,運行鍋爐效率也進一步提高,提升了熱電系統整體運行的經濟性。
在追求經濟效益的同時,安慶石化始終將安全生產放在首位。公司制定了詳細的應急預案和參數監控機制,強化執行操作,對關鍵指標進行實時跟蹤和精準調控,確保模式切換過程和后續系統運行安全平穩受控。
“三爐帶四機”運行模式的創新優化,是安慶石化踐行“敢作善為、降本增效”的生動實踐。未來,公司將繼續深挖設備潛能,在保障安全生產的基礎上,為中國石化綠色低碳高質量發展貢獻更多“節能智慧”。(劉子巖 薛郡 )